分享:45Mn2钢圆管开裂原因

先频检测 2024-10-24 04:47:48

45Mn2钢是中碳钢,该钢的强度、耐磨性和淬透性均较好[1-3],一般用于制造在较高应力与磨损条件下工作的零件,如磨擦盘、车轴、蜗杆、齿轮、重载荷机架以及冷拉状态中的螺栓等。某45Mn2钢圆坯在加工成圆管时,在检验过程中发现钢管表面存在裂纹,钢管加工流程为:原料检验→下料→加热→穿孔→连轧→张力减径→检验→热处理→表面化处理→矫直→无损检测→台检→标识、称重→打包、入库。笔者采用一系列理化检验方法,查明了钢管表面裂纹产生的原因,并提出了改进措施,以避免该类缺陷再次产生。

1. 理化检验1.1 宏观观察

在生产过程中,发现45Mn2钢圆坯加工成圆管后,表面存在裂纹,开裂钢管的宏观形貌如图1所示。由图1可知:在进行试样加工时,缺陷处部分金属分离脱落;开裂位置位于管外壁,与基体明显分离。

图 1 开裂钢管宏观形貌

1.2 化学成分分析

在开裂钢管上取样,对试样进行化学成分分析,结果如表1所示。由表1可知:试样的化学成分符合45Mn2钢的技术协议要求。

Table 1. 开裂钢管的化学成分分析结果

项目

质量分数

C

Si

Mn

P

S

Al

实测值

0.43~0.48

0.20~0.35

1.50~1.70

≤0.015

≤0.010

0.010~0.035

技术协议

0.43~0.48

0.17~0.35

1.5~1.7

≤0.020

≤0.010

0.010~0.035

1.3 微观分析

在钢管开裂处截取金相试样,将试样进行磨制、抛光处理,然后将试样置于光学显微镜下观察,结果如图2所示。由图2可知:试样的裂纹处及周围未见夹杂物。

图 2 试样的抛光态形貌

将试样用4%(体积分数)硝酸乙醇溶液腐蚀,然后将试样置于光学显微镜下观察,结果如图3所示。由图3可知:开裂处基体组织与异常金属处组织存在明显差异,基体组织与异常处接触边缘存在明显脱碳现象,与钢管表面脱碳情况一致,开裂处金属边缘未见脱碳现象;试样基体表面均存在脱碳现象,组织为珠光体和网状铁素体,异常金属处组织为珠光体+颗粒状碳化物。

图 3 开裂钢管的显微组织形貌

利用扫描电镜对金相试样异常金属处进行分析,结果如图4所示。由图4可知:钢管异常金属处未见明显脱碳现象。

图 4 开裂钢管异常金属处的SEM形貌

1.4 电子探针显微分析

对钢管基体和异常金属进行电子探针显微分析,结果如表2所示。由表2可知:钢管基体和异常金属中C、Mn、Cr、Mo等元素含量有明显区别;异常金属中C元素含量高,质量分数约为0.65%,Mn元素含量低,质量分数低于1%,Cr元素的质量分数为0.54%~0.64%,且异常金属中含有少量的Mo元素;钢管基体中C元素的质量分数约为0.45%,Mn元素的质量分数约为1.7%,未见Cr元素和Mo元素。

Table 2. 钢管基体和异常金属电子探针显微分析结果

元素

质量分数

基体

异常金属

Si

0.20,0.22,0.20

0.21,0.21,0.20

Mo

0.00,0.00,0.00

0.01,0.02,0.02

Cr

0.08,0.10,0.07

0.57,0.54,0.64

Mn

1.65,1.81,1.69

0.85,0.86,0.96

Fe

97.69,97.13,97.60

97.01,97.24,97.10

Cu

0.05,0.07,0.07

0.06,0.04,0.01

基体C元素定量分析结果如图5所示,异常金属处C元素定量分析结果如图6所示。由图5,6可知:基体表面存在深度约为0.15 mm的脱碳层,异常金属处未见明显脱碳现象。

图 5 基体C元素定量分析结果

图 6 异常金属处C元素定量分析结果

2. 综合分析

由宏观观察结果可知,异常金属与基体呈分离状,未见融合现象。表明在受外力压入的作用下,钢管磨削时异常金属脱落。由金相检验结果可知,钢管开裂处未见夹杂物,异常金属处组织与基体组织明显不同,异常金属处组织珠光体含量高,为高碳钢组织[4]。同时,开裂处基体侧存在脱碳现象,与钢管表面脱碳情况一致,而异常金属处未见脱碳现象,表明开裂处与基体的组织结构不同。电子探针显微分析结果显示,异常金属的C元素质量分数为0.65%,基体的化学成分未见异常,表明异常金属与基体的材料不同。

3. 结论

在对钢管试样进行磨削时,异常金属自行脱落,与基体呈分离状,且异常金属与基体组织不同,两者的化学成分中C、Mn、Cr等元素存在明显差异,说明外来金属异常压入导致钢管表面产生裂纹。

文章来源——材料与测试网

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